钻采工艺 ›› 2013, Vol. 36 ›› Issue (1): 110-113.

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磨80-C1侧钻水平井绒囊钻井液实践

胡永东,赵俊生,陈家明,厉元明,卜红彬   

  • 出版日期:2013-01-25 发布日期:2013-01-25

  • Online:2013-01-25 Published:2013-01-25

摘要: 磨溪气田雷一段地层压力系数因开采多年降为0.8左右,修井漏失严重。针对磨80-C1侧钻水平井地层孔隙裂缝发育、地层压力系数低、钙侵、矿化度高,采用绒囊钻井液。现场应用表明,绒囊钻井液流变性能稳 定,密度调节范围大,在0.70~1.20g/cm3之间,随钻封堵地层。现场利用现有设备加入专用处理剂即可配制完成绒囊钻井液且维护无需特殊处理,与原聚磺井浆混合后施工。钻进2564~2906m,钻井周期19d,增斜段机械钻速为1.95m/h,水平段机械钻速2.38m/h,全井无明显漏失。利用PPS28测压仪实测2500m井深处压力的当量钻井液密度1.05g/cm3。水平段钻进,密度1.05~1.07g/cm3,漏斗黏度48~55s,塑性黏度13~16mPa·s,动切力14~17Pa,API失水3.8~5mL,控制起下钻摩阻为40~100kN。

关键词: 磨溪气田, 绒囊钻井液, 低压低渗, 漏失, 封堵