高级检索
图表检索
首页
期刊介绍
期刊介绍
收录情况
期刊荣誉
栏目设置
编委会
编委会
编委介绍
青年编委会
青年编委介绍
作者中心
投稿须知
投稿
下载中心
留言板
在线期刊
优先出版
当期目录
过刊浏览
封面列表
引用排行
阅读排行
下载排行
新闻公告
编辑部公告
行业新闻
集萃人才
期刊订阅
联系我们
English
下载排行
一年内发表文章
|
两年内
|
三年内
|
全部
|
最近1个月下载排行
|
最近1年下载排行
当前位置:
三年内
Please wait a minute...
选择:
导出引用
EndNote
Ris
BibTeX
显示/隐藏图片
Select
四川长宁页岩气井身结构优化探讨
杨哲, 李晓平, 万夫磊
摘要
(
345
)
PDF
(990KB)(
1796
)
可视化
页岩气作为一种非常规油气资源,实践证明,做好井身结构设计与优化,是保障页岩气规模效益开发的基础。在进行页岩气井井身结构设计时,除了满足基本设计要求、后期大规模压裂要求之外,还需要充分考虑区域地质特征。根据页岩气开发的施工工艺特点,以长宁区块为例,开展了页岩气井身结构设计与优化技术研究。分析了页岩气井身结构设计的原则和需要考虑的因素,以满足压裂改造和完井配产为基础,综合考虑地质特点,设计了长宁区块井身结构方案。在实践过程中,为满足表层环保钻井需要,利用井漏统计分析方法和电法岩溶勘察方法,形成井身结构优化方案,并推广应用 400余井次,为长宁页岩气绿色规模效益开发提供有力支撑。
2021, 44 (3): 20-23.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.05
Select
海洋天然气水合物保温保压取样钻具研制
李小洋, 李宽, 张永勤, 王志刚, 施山山
摘要
(
330
)
PDF
(1232KB)(
1784
)
可视化
天然气水合物作为一种新型清洁能源,广泛地分布在海底地层中。为了摸清我国海域天然气水合物的分布及储量,前期必须进行大量的钻探取样工作。鉴于天然气水合物特殊的赋存环境及物化特性,为了在取样过程中避免天然气水合物的分解,需要采用保真取样器来获取岩样。为此,研发了一种海洋天然气水合物保温保压取样钻具。该钻具采用了“板阀—脱钩机构”解决当前保真取样过程中保压成功率较低的难题,以取样筒的反向冲击压紧板阀,实现保压管的底部密封,大大提高了板阀密封的可靠性,进而提高了保压成功率。通过结构设计、试制、室内压力测试及海上钻井试验验证,该型保温保压取样钻具的保压成功率为 75%,岩心收获率为 72.14%。
2021, 44 (3): 72-75.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.17
Select
基于
K-Means
聚类算法的沉砂卡钻预测方法研究
苏晓眉, 张涛, 李玉飞, 卿玉, 李玉梅
摘要
(
343
)
PDF
(1319KB)(
1771
)
可视化
井眼不清洁造成卡钻是常见的钻井复杂工况之一,在卡钻发生前,部分井下工程参数特征会表现出异常。为了掌握卡钻前的工程参数特征变化规律,及时调整钻井参数,可避免卡钻发生。提出了一种基于主成分分析(PCA)算法和
K-Means
聚类算法的卡钻工况预测模型。该模型利用 PCA算法对冀东油田某井卡钻工况前的井下近钻头实测工程参数进行降维处理,再利用
K-Means
聚类模型对降维后的数据进行训练测试,最后利用
Calinski-Harabaz
指数对聚类质量进行评估。结果表明,正常工况数据和卡钻前工况数据的聚类中心相距较远,两类数据得到有效分类,且
Calinski-Harabaz
指数值高,表明聚类质量高,
K-Means
聚类算法能够有效地分析近钻头工程参数测量数据,根据聚类分析结果可及时对卡钻工况进行预警,减少卡钻工况的发生。
2021, 44 (3): 5-9.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.02
Select
新型陶瓷筛管介绍及其国内应用前景分析
曹畅, 杨乾隆, 蒋贝贝, 冯涛, 张国强
摘要
(
329
)
PDF
(1140KB)(
1752
)
可视化
目前国内高温高压含酸性腐蚀气体油气井出砂后,由于其高腐蚀、高冲蚀的环境使防砂面临严苛挑战,诸多带有金属筛管的防砂工艺难以长时间保证防砂有效性,并且修井费用非常高昂。针对此类油气井的出砂问题,国外 3M公司开发了一种新型陶瓷防砂筛管,经实验测试和国外现场应用分析,该筛管有诸多优势:烧结陶瓷材料的硬度是钢的十余倍,试样在高温高CO
2
分压中经长时间、高强度的冲蚀下几乎无损,证明陶瓷筛管具有优异的抗高冲蚀性能;陶瓷筛管在高温强酸溶液环境下的耐腐蚀测试中受腐蚀程度极小,拥有极强的耐腐蚀性能;陶瓷筛管防砂精度灵活可调、防砂效果好并且可以防止砂粒堵塞筛管,有利于气体流入且流入压降非常小;陶瓷筛管整体机械强度大,屈曲性能好,具有很好的可下入适应性,适用于各种主流井型。因此,新型陶瓷筛管凭借其优异的性能在国内油气田防砂领域具有广泛的应用前景。
2021, 44 (3): 116-120.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.28
Select
吉木萨尔页岩油水平井钻井技术实践
吴继伟, 袁丹丹, 席传明, 刘可成, 张文波
摘要
(
342
)
PDF
(1127KB)(
1744
)
可视化
吉木萨尔页岩油 3 000 m以浅部署的水平井水平段长度普遍在 1 000~2 000 m左右,井斜角近90°,增斜段、水平段地层钻进存在着钻压传递、井眼清洁、井壁稳定等技术难点,从井身结构优化、PDC钻头优选、“大功率螺杆 +水力振荡器”协同提速导向、复合盐钻井液体系优化等方面入手,研究形成了吉木萨尔浅层页岩油水平井钻井关键技术。2019年应用该技术在吉木萨尔油田钻水平井22口,井身结构由“三开”变为“二开”,平均水平段长1538m,平均机械钻速8.81 m/h,平均钻完井周期 66.38d;与前期水平井相比,旋转导向工具占比由100%降至28%,平均水平段长增加 291 m,但平均钻完井周期仍缩短 7.1d。实践表明,吉木萨尔页岩油水平井钻井技术有效缓解了页岩油水平井提速对进口旋转导向工具的依赖,满足了吉木萨尔页岩油效益开发的需求,也为国内页岩油水平井开发提供了借鉴。
2021, 44 (3): 24-27.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.06
Select
南海某高温高压井剪切破裂上限压力时变规律研究
严海源, 严海, 石成辉, 冯永存, 蔚宝华, 李斌, 张明, 邓金根
摘要
(
223
)
PDF
(1242KB)(
1744
)
可视化
成像测井显示南海某高温高压井钻进过程中高密度钻井液不仅导致井壁拉伸缝,还诱发井壁高角度梯形剪切缝。为此,通过分析井周应力和裂缝形状,根据不同的应力组合模式,建立了一套以莫尔—库伦准则为基础的剪切破裂压力计算模型。在此基础上,定量分析了拉伸破裂模型和剪切破裂模型计算所得破裂压力的大小,给定了两个模型的适用范围,并进一步分析了破裂压力随钻井循环时间的变化规律。分析认为,地层强度较小时,剪切破裂压力决定钻井液密度上限;地层强度较大时,拉伸破裂压力决定钻井液密度上限;随井周温度降低,两种破裂压力均降低,但是拉伸破裂降低得更快。
2021, 44 (5): 11-15.
Select
连续管速度管柱带压起管工艺的改进与应用
赵彬彬, 付悦, 白晓弘, 田伟, 杨旭东, 王晓荣, 韩强辉
摘要
(
353
)
PDF
(1305KB)(
1740
)
可视化
连续油管速度管柱排水采气技术已成为长庆气田三大主体排水采气技术之一。但气井生产至后期,由于地层能量衰减,气井再次出现积液,需要带压起出连续油管才能开展其他排水采气工艺。目前普遍采用的带压起管工艺仅有一道管内封堵屏障,安全风险较高,且需要将起出管反穿设备,工艺复杂。文章对通过管内堵塞器结构设计进行优化改进,降低了管内堵塞器坐封载荷,并研制了可缠绕式的内连接器,建立了管管对接的上提解卡连续油管工艺,最终形成一套完整的连续管速度管柱带压起管改进工艺。现场应用表明,改进后的工艺既避免了解卡后的连续油管反穿注入头、防喷器等设备,又增加了对连续油管的第二重封堵,能够显著提高现场作业的安全性和效率。
2021, 44 (3): 64-66.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.15
Select
使用气动卡瓦钻杆变形原因分析
黄兵, 古光平, 张懿, 杨林, 王显林, 文苏苏
摘要
(
320
)
PDF
(4279KB)(
1712
)
可视化
气动卡瓦具有操作简便、大幅提高钻井效率的优势,但在使用过程中存在钻杆变形的问题。文章阐明了气动卡瓦的工作原理,测量了钻杆变形后的尺寸并分析了气动卡瓦夹持钻杆本体的受力情况。根据塑性区内最小压力挤毁公式计算了139.7 mm钻杆的最小挤毁压力,并与使用过程中139.7mm钻杆承受的压强进行对比。基于理论计算的结果,从钻杆动力钳卸扣、DB吊钳卸扣和气动卡瓦推荐取值三个方面分析了钻杆变形的原因。基于钻杆变形的原因,确定了气动卡瓦的安全系数,气动钻杆卡瓦推荐 139.7 mm钻杆的最大起下钻吨位为180t。同时在气动卡瓦使用过程中确保钻杆坐卡的平稳且居中。坚持动力钳卸扣,卸不开扣时及时采用吊卡坐卡后用DB吊钳卸扣。在坐卡吨位较高时及时转换为用吊卡起下钻,确保安全使用钻具。采用上述措施后,川东钻探公司后续井气动卡瓦使用过程再未出现过钻杆夹持部分变形,显著提高了钻井作业的效率。
2021, 44 (3): 112-115.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.27
Select
莺琼盆地半潜式平台超高温高压钻井取心技术
韩成, 罗鸣, 刘忠宝, 杨玉豪, 邓文彪, 周庆元
摘要
(
275
)
PDF
(1308KB)(
1694
)
可视化
南海西部莺琼盆地超高温高压目的层安全压力窗口窄,超高温高压钻井取心作业井控风险高,且取心工具抗温要求高;地层泥砂岩交替多变,井底易沉砂造成堵心;同时采用半潜式平台进行取心作业,平台升沉导致取心参数控制困难。通过取心前充分调整高密度钻井液性能,保证井筒稳定;改造取心工具及优化取心钻具组合,增强取心工具防漏、防卡等能力;半潜式平台取心作业过程中严格控制取心钻进参数等一系列措施,形成一套适用于半潜式平台超高温高压钻井取心技术。该技术在莺琼盆地 2口超高温高压井得到应用,首次实现了井底温度高达203℃、钻井液密度达
2. 30 g /cm
3
、安全压力窗口仅为
0. 08 g /cm
3
井况下半潜式平台钻井取心,取心作业顺利,无复杂情况发生,取心收获率均为 100%,为该区块的半潜式超高温高压取心作业积累了经验。
2021, 44 (4): 28-30.
Select
水平井射流举升连续油管产出剖面测试工艺技术研究与应用
姜广彬, 张瑞霞, 张化强, 周景彩, 刘永顺, 田浩然
摘要
(
353
)
PDF
(2884KB)(
1691
)
可视化
水平井开发是油田稳产、上产的主要开发方式之一,随着水平井开发,高含水问题日益突出,目前胜利油田综合含水率已经高达 91.5%。对水平井进行产出剖面测试,了解水平井各层段产液情况是进行高含水水平井科学治理的有效手段。由于水平井井身轨迹的特殊性,如何在举升的同时实现测试仪器的下入是进行水平井产出剖面测试的关键。为此,研究了水平井射流举升连续油管产出剖面测试工艺技术,利用特制空心射流泵实现举升,同时射流泵内部具备测试通道,连续油管携带测试仪器在射流泵内部下入至产层段。在举升的同时,连续油管自水平井产层段最下端不断上提,实现各产层段产出情况的测试,得到水平井的产出剖面。该技术在桩西采油厂现场应用 1井次,成功获得水平段的产出情况,应用效果良好,该技术为水平井的高含水治理提供了有力的技术支撑和数据支持。
2021, 44 (3): 37-41.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.09
Select
新型超低密度支撑剂实验评价与可行性研究
彭欢, 马辉运, 彭钧亮, 秦毅, 高新平, 周玉超
摘要
(
347
)
PDF
(1078KB)(
1690
)
可视化
针对深层页岩气勘探开发的客观需要和压裂支持剂的研究现状和发展趋势,提出以聚合物为基体,复合无机粒子制备超低密高强度的新思路,对新型超低密度支撑剂的支撑剂性能、导流能力、静态沉降、支撑剂缝内流动等进行室内实验评价,在此基础上与现有陶粒支撑剂进行对比分析,并利用压裂软件开展现场应用模拟研究。结果表明,新型超低密度支撑剂密度、酸溶解度、破碎率等方面具有明显优势,导流能力略高于陶粒支撑剂,静态沉降速率大约为陶粒支撑剂的 1/20,缝内流动实验表明能有效地向裂缝深处运移,软件模拟有效支撑裂缝长度为陶粒支撑剂的 2.29倍,有利于增加有效的改造体积,为深页岩气压裂改造提供了新的思路和方法,确保深层页岩气开发有序进行。
2021, 44 (3): 56-59.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.13
Select
考虑页岩弱层理的水力裂缝扩展路径三维数值模拟
周文高, 王素兵, 杨焕强
摘要
(
328
)
PDF
(1558KB)(
1677
)
可视化
页岩弱层理界面是其区别于其它油气储层的典型特征,弱层理界面的存在决定了页岩体积压裂所形成缝网的复杂程度,影响着最终的体积压裂效果。以威远地区页岩气体积压裂为背景,基于粘聚力模型(Cohesive),建立了弱层理页岩储层水力裂缝扩展的三维有限元模型,计算分析了地应力差、层理面性质、注液速率对水力裂缝在弱层理面扩展路径的影响规律。结果表明,地应力差是影响裂缝扩展路径选择的重要因素,地应力差越大,弱胶结层理界面越难以开启,垂直裂缝越容易穿过页岩层理;层理面胶结强度越小,垂直裂缝容易在层理界面处发生偏折,影响裂缝高度;忽略压裂液缝内滤失,注液速率越大,垂直裂缝穿过弱胶结层理界面的可能性越大。
2021, 44 (3): 15-19.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.04
Select
煤层气井用新型活性水压裂液体系研究及应用
刘钰莹, 韩同方, 何亚锐, 张温, 应敏
摘要
(
324
)
PDF
(1140KB)(
1675
)
可视化
为解决常规活性水压裂液在煤层气储层压裂施工中存在水锁损害及煤粉沉积堵塞损害的问题,室内通过防膨剂、防水锁剂以及煤粉悬浮剂的优选及评价,研制了一种适合煤层气井的新型活性水压裂液体系,并对其性能进行了评价。结果表明,该压裂液体系的pH值、密度、表面张力、残渣含量以及对地层水的配伍性等性能指标均能满足行业标准的要求;与干燥煤样相比,经过新型活性水压裂液处理过的煤样对煤层气的解吸量影响不大,说明该压裂液体系具有良好的防水锁损害性能;当温度为60℃时,支撑剂在新型活性水压裂液体系中的沉降速度为 0.795 mm/s,说明体系具有较好的携砂性能;另外,该压裂液体系对煤岩心的渗透率损害率小于15%,远小于常规胍胶压裂液的30%左右,具有良好的低损害特性。现场应用结果表明,5口煤层气井使用新型活性水压裂液施工后,日产气量均在 1 000m
3
以上,取得了良好的压裂增产效果。
2021, 44 (3): 96-99.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.23
Select
一种适用于海洋平台的高效破乳剂的研制与应用
冉从俊
摘要
(
311
)
PDF
(1091KB)(
1670
)
可视化
文章以环氧氯丙烷、1,2-丙二胺为实验单体,以乙二胺为交联剂,研制了高效破乳剂。通过实验分析,确定了单体的最佳比例及最佳反应温度、反应时间。研究表明,当 1,2-丙二胺质量浓度为12%,环氧氯丙烷质量浓度为8%,乙二胺质量浓度为 0.4%,反应温度和反应时间分别为60℃和 5h时,研制的破乳剂具有最佳的破乳除油效果。结合秦皇岛 32-6油田产出水的水质情况,对高效破乳剂的加量及反应参数进行了优化。当高效破乳剂加量为150 mg/L,反应时间为 30min,静置时间为40 min时,高效破乳剂能达到最佳的除油效果,处理后的生产水含油量小于20mg/L。该破乳剂在渤海油田海上平台得到了成功的应用。
2021, 44 (3): 100-103.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.24
Select
水动力压裂技术在海上油田应用的可行性分析
邹信波, 刘帅, 江任开, 杨光, 段铮, 匡腊梅, 孙林, 李旭光
摘要
(
310
)
PDF
(1007KB)(
1656
)
可视化
中国海上油田低渗储层储量大,但受储层多近水、平台空间受限、作业成本高等因素限制,现有储层改造技术难以实现经济开发或难以规模化实施。为解决这一问题,论证一种不受因素限制的水动力压裂技术在海上油田应用的可行性,对其技术原理、技术应用、作用机理和技术现状方面进行阐述,再从储层、工艺、经济三个方面进行技术可行性分析。分析认为,水动力压裂技术在海上油田具有较大的应用前景,提出了未来海上油田技术攻关的四个方向,即:一趟管柱多级水动力压裂技术、研发适合 244.48mm或 177.8mm套管尺寸水力冲击器、海上油田工艺安全性研究和水动力压力及裂缝模拟与检测。该分析结果对中国海上低渗油田以及类似油田的开发具有借鉴指导意义。
2021, 44 (3): 60-63.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.14
Select
塔河油田水平井三层暂堵酸压工艺设计
李新勇, 李春月, 申鑫, 赵兵, 张雄, 王世彬, 郭建春
摘要
(
334
)
PDF
(1347KB)(
1654
)
可视化
针对塔河油田碳酸盐岩储层非均质性强,机械式封隔改造难度大、效率低,导致裸眼水平井笼统酸压过程中酸液的利用效率较低、储层改造波及范围难以控制等问题。暂堵酸压是一种有效解决该问题的工艺方法。文章通过室内实验,筛选出适合塔河油田酸压施工时发挥复合暂堵作用的纤维和暂堵颗粒。在研究测试了不同量纤维和不同量暂堵颗粒组合下承压能力的基础上,结合塔河油田地质特征,提出了转向酸预暂堵、暂堵颗粒和纤维架桥形成主暂堵层、高浓度纤维填封堵缝口的三层暂堵技术,可实现复合暂堵承压能力 9~10MPa。该类暂堵材料在施工后可实现完全降解,对储层无伤害。现场应用表明,三层暂堵技术封堵效果明显,酸压改造增产效果显著。
2021, 44 (3): 52-55.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.12
Select
TUZ区块个性化高效破岩钻头优选和应用
张海忠, 吕晓平, 李军, 李清磊, 宋宏伟
摘要
(
344
)
PDF
(1396KB)(
1642
)
可视化
近年随着 TMG油田增储上产需要,
TUZ
区块深井逐步增加,勘探开发难度不断增大。因此在保证井身质量的同时,优选出地层适应能力强、穿夹层性能好、抗研磨性强的个性化高效破岩钻头,提高机械钻速,缩短施工周期,安全快速完成钻井作业,是
TUZ
区块提速上产的重要途径。文章通过
TUZ
区块已用钻头调研,从降低施工扭矩和钻压、增加岩屑导流面积、强化稳定切削和延长钻头工作寿命等方面考虑,对PDC钻头复合片进行梯度合金齿技术处理,通过抗冲击性复合片技术和针对性个性化钻头设计的优势结合,实现PDC钻头切削材料性能的提高和钻井施工极端环境的延展,对比优选出个性化高效破岩钻头序列,并以优选出的钻头在该区块的施工数据为实例,为该油田区块后期高效勘探开发提供了一个选择方向,具有较好的现场施工指导作用。
2021, 44 (3): 10-14.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.03
Select
双层组合套管抗外挤强度影响因素研究
娄尔标, 刘洪涛, 秦宏, 王双来, 李宁, 彭芬, 牟易升
摘要
(
315
)
PDF
(2171KB)(
1637
)
可视化
以外层套管为Ø339.72 mm×13.06 mmP110和内层套管 Ø244.48 mm×11.99mm TLM140、中间环空为水泥环的双层组合套管为研究对象,通过有限元模拟方法研究了水泥弹性模量及不同固井工况因素如水泥环偏心、水泥环缺失、混浆流动和水泥环破碎分布对双层组合套管的抗外挤强度性影响规律。模拟计算结果表明,双层组合套管的抗外挤强度比单内层套管的抗外挤强度提高了 167.3%,为单内层套管抗外挤强度的2.673倍;双层组合套管的抗外挤强度与水泥环的弹性模量为非线性关系,双层组合套管的抗外挤强度在水泥环的弹性模量在0~2 GPa时增加迅速,水泥环的弹性模量为 2~36 GPa时增加较缓慢;双层组合套管抗外挤强度影响最大的固井工况因素为水泥环缺失,最大下降率为 71.55%;其次为混浆流动、水泥环破碎工况因素,下降率为33.72 %;水泥环偏心因素影响最小,下降率为5.26%。
2021, 44 (3): 28-32.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.07
Select
修正等时试井资料解释改进方法对比
马旭, 常森, 王涛, 陆佳春, 姜楠
摘要
(
335
)
PDF
(1428KB)(
1631
)
可视化
相比标准的产能试井,修正等时试井操作性更强,普及范围更大,应用程度更高。低渗透产水气井修正等时试井常规资料处理时,会出现二项式产能曲线斜率为负值或相关系数低的现象。为此,采用稳定流压(pwf)改进法、关井压力(pws)改进法、压差(Δp2)取值改进法三种方法,从理论分析、计算方法、实例验证等方面对其进行了对比,明确了适合苏里格气田 D区产水气井修正等时试井资料解释改进方法,结果认为 pws改进法因地层原因(渗透性差、污染等)导致关井恢复压力较低时运用效果不理想,而 Δp2 改进法、pwf改进法对于产水井或积液井修正等时试井资料解释具有很好的应用效果。该修正等时试井资料处理思路及方法可直接应用于同类型气藏,指导气田开发方案编制等,现实意义大。
2021, 44 (3): 67-71.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.16
Select
新型环保润滑剂的制备及其在页岩气水基钻井液中的应用
耿月, 刘洪山, 何振涛, 李晓宏, 高红茜
摘要
(
336
)
PDF
(1090KB)(
1630
)
可视化
为了解决页岩气水平井在长水平段钻井施工时产生的高摩阻、高扭矩问题,使用长链脂肪酸和有机多元醇为原料,合成了脂肪酸酯类聚合物,并添加有机硼极压抗磨剂和非离子表面活性剂,研制出了一种新型环保润滑剂 HBR-12。室内评价了其润滑性能、与钻井液的配伍性以及环保性能,并分析了其作用机理,结果表明:在基浆中加入 1.0%
HBR-12
后能使润滑系数降低率达到85%以上,泥饼黏附系数降低率达到 70%以上,极压膜强度可以达到 200 MPa以上,润滑性能明显优于其他常用润滑剂;
HBR-12
与现场水基钻井液具有良好的配伍性,不影响钻井液流变性的前提下,可以有效降低钻井液体系的润滑系数和滤饼黏附系数;另外,
HBR-12
的荧光级别较低和生物毒性较低,生物降解性较好,具有良好的环保性能。现场应用结果表明,X-1井水平段使用加入
HBR-12
的钻井液钻进时没有出现钻井托压、卡钻以及起下钻遇阻等井下复杂情况,钻井液润滑性能良好,取得了较好的施工效果。
2021, 44 (3): 92-95.
DOI:
10.3969/J. ISSN.1006-768X.2021.03.22